由于裝配輸送機的滾輪備件表面沒有進行熱處理,硬度不夠,運行中滾輪磨損嚴重,進而造成鏈斗兩側(cè)高度相差較大。因此,此次改造中滾輪備件采用45#鋼車制,并對其表面進行淬火,使其表面硬度達到HRC45~55。輸送機的滾輪內(nèi)軸承處安裝帶防塵蓋的6305向心球軸承,并在滾輪內(nèi)加極壓高溫復合鋁基潤滑脂,這樣就可以在運行中避免細微粉塵顆粒進入軸承內(nèi)部,使?jié)L輪在高粉塵工作環(huán)境中能長時間正常運行。
裝配輸送機的立柱上焊的角鋼為縱向長圓孔,鐵軌上的角鋼為橫向孔,對鐵軌進行左右調(diào)整時,只需要松開螺栓即可在立柱的角鋼上水平移動鐵軌。若需要調(diào)整裝配輸送機的鐵軌高低時,可以在立柱上的角鋼與鐵軌間加減墊鐵進行調(diào)整,省時方便又快捷。
裝配輸送機主動軸高度不變,將其水平段整體提升800mm,并對裝配輸送機斜坡段角度進行調(diào)整、對弧形鋼軌進行更換。將固定式鐵軌改成可左右或上下調(diào)節(jié)的鐵軌,并對支架結(jié)構(gòu)進行加固,以防止變形。裝配輸送機運轉(zhuǎn)過程中,若發(fā)現(xiàn)托輪跑偏而必須調(diào)整鐵軌時,松動M14×50的螺栓,左右移動長為120mm的12#槽鋼至合適位置,擰緊螺栓。此調(diào)整過程只須幾分鐘即可完成。
裝配輸送機上部分側(cè)板與上蓋板全密封嚴密安裝,并將裝配輸送機側(cè)板下部700mm改成活動形式,以方便定期對裝配輸送機底部進行排渣。用合適的角鋼、槽鋼對裝配輸送機減速機基座進行加固處理,提高基座強度,保證其運行中能承載足夠大的沖擊力,避免運行中發(fā)生脫鏈事故。
加強巡視檢查力度,若發(fā)現(xiàn)問題,及時停機處理。同時,建立清渣制度,每天對掉落在裝配輸送機底部的灰渣進行清理。改造后的裝配輸送機運行至今,未出現(xiàn)鏈斗嚴重跑偏甚至脫軌的現(xiàn)象,也未發(fā)生裝配輸送機故障,每月只要定期進行2次檢查維護工作,就能保證裝配輸送機的穩(wěn)定運行,確保了電廠輸渣系統(tǒng)的暢通運行。http://szjwtl.com/裝配輸送機技術(shù)整理發(fā)布。