昱音的條煙輸送線設計、制造年代較早,原系統(tǒng)設計是滿足8條卷包生產(chǎn)線的負荷要求。隨著輸送設備使用年限的增加,原系統(tǒng)尾輪、鏈板、導條磨損較大需要進行更換,另外,隨著工廠生產(chǎn)線的增加,原系統(tǒng)需要進行擴容,使其滿足十條生產(chǎn)線的成品輸送要求,然而由于原生產(chǎn)廠家已不提供原結(jié)構(gòu)鏈板和骨架,在系統(tǒng)擴容和更換新鏈板(按照原結(jié)構(gòu)尺寸重新開模、加工制作)后系統(tǒng)容易出現(xiàn)鏈板卡、斷現(xiàn)象,給整個生產(chǎn)組織帶來極大的影響。
1、原因分析
原系統(tǒng)鏈板輸送傳動系統(tǒng)圖1所示,每組鏈板共十道,主動鏈輪由一電直接帶動,尾輪依靠鏈板上的齒驅(qū)動,尾輪轉(zhuǎn)動的同時作為動力驅(qū)動另一鏈傳動。根據(jù)鏈板每次卡斷的現(xiàn)象分析,確定引起故障的地點在鏈板經(jīng)過尾輪進入輸送線骨架滑槽處,從圖2可以看出,鏈板正常運行的前堤是鏈板在經(jīng)過尾輪1后進入輸送線的骨架時,鏈板上的護翼4的上、下滑動面必須與骨架5的滑槽對稱而且不能與其相撞,使護翼能順利地進入骨架的滑槽中運行。由于尾輪1與尾輪2的連接均是通過平健進行,當電機一側(cè)的主動輪運動時,動力通過鏈板帶動尾輪,然后鏈板通過平健帶動尾輪軸2驅(qū)動一側(cè)的鏈條而使后續(xù)的皮帶轉(zhuǎn)動。這種結(jié)構(gòu)的傳動方式,當鏈板或是鏈輪節(jié)距磨損不一致,鏈板之間本身存在拉伸長度不可能完全同時均勻、尾輪橫向切點與骨架入口距離偏大時,使每塊鏈板進入輸送線骨架的時間不一致,從而導致轉(zhuǎn)動相位靠后進入的鏈板在脫離尾輪時出現(xiàn)下垂現(xiàn)象,易造成鏈板護翼在骨架入口受阻或鏈板運動軌跡變位,從而將鏈板卡斷,影響整個輸送線的正常運行。
2、改進方法
將尾輪與傳動軸原直接通過平鍵連接改為通過單向軸承離合器連接,配套改造內(nèi)容為:尾輪與單向軸承離合器外圈通過平鍵連接,單向軸承離合器內(nèi)圈與傳動軸的連接通過平鍵連接。改進后的傳動方式,無論主動輪哪一道鏈輪在相位上先轉(zhuǎn)動,由于尾輪上的單向離合器的作用,尾輪均可以自行調(diào)節(jié)其與骨架的接觸時間,各道鏈板均一直處于拉緊狀態(tài),并且在轉(zhuǎn)動相位上互不干涉,杜絕了尾輪在入口處的鏈板下垂現(xiàn)象,使得鏈板護翼均能夠進入骨架中正常運行。
3、改進效果
改進前鏈板輸送線鏈板卡斷的頻率有時一個班達到2次以上,每次處理故障的時間在一個小時以上,使得整個卷包生產(chǎn)線無法正常運行,對尾輪結(jié)構(gòu)進行改進后,由于很好的解決了原結(jié)構(gòu)設計存在缺陷,鏈板再也沒有發(fā)生斷裂的現(xiàn)象,保證了輸送設備的正常運行,為生產(chǎn)提供了應用的保障。http://szjwtl.com/鏈板輸送線技術(shù)整理發(fā)布。